在矸石仓安装雷达料位计之前,由于矸石仓内矸石的量靠工人现场查看、目测,通过向矸石仓抛石块听回声来判断矸石仓内矸石的量,从而决定什么时间排矸。第一,易造成矸石满仓进而出煤系统停产。第二,因排矸排的太空,如果矸石仓上面的翻罐笼翻车,大块矸石下落直接砸在矸石仓底部而砸坏矸石仓锁口基础,影响生产。
从2021年1月开始,八矿在矸石山排矸系统上使用嘉可仪表JK型雷达料位计,雷达料位计当矸石仓内矸石数量发生变化时,雷达料位计根据矸石数量的变化,随时更新矸石仓内矸石数量,通过上传给PLC控制箱,然后上传至调度人员,当矸石仓内矸石的量到预留警械线时,报警警铃想起,通过向矸石山排矸胶带运输机发出开车信号,并通过扩音电话告知现场放渣工排矸。
从实际使用情况看,该料位计可克服原有人工现场巡查、目测,听声音判断矸石量,易受到目视透不过粉尘、听声音易判断有误差的缺点,矸石山渣仓在安装雷达料位计后实现自动控制后,极大提高了排矸的工作效率。它在减少矸石仓维修费用的同时,延长了矸石仓的使用寿命。
在矸石仓安装雷达料位计后,具有很多优势,比如,能够准确判断出矸石仓内矸石的量,及时通过向矸石山排矸胶带运输机发出开车信号,并通过扩音电话告知现场放渣工排矸。
煤矿排矸系统排矸的效率明显提高不再拖原煤生产的后腿。进而,为煤矿原煤生产做好铺垫。就雷达料位计的使用来说,具有较好的经济效益、社会效益。比如,在应用的过程中,通过雷达料位计测量出来的数据报在信息中心监控屏上,排矸实现自动控制后,让煤矿原煤生产智能化决策,自动化协同运行,提升了设备自动化程度,实现设备联动,人工操作简单化,井下高危岗位少人化,信息化,可以通过远程监督异常情况。建成智能感知,智能决策,自动执行的煤矿智能体系。可以缩短煤矿生产的时间,提高生产效率,避免事故频繁发生。同时,还能保证胶带输送机的正常运作,为施工企业创造更多的经济价值。